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在山東港口青島港前灣港區(qū)干散貨碼頭,藍天碧海、白云紅礦,機械作業(yè)的行云流水中,勾勒著一幅“紅火畫卷”。
目之所及,滿載礦石的皮帶流程來回穿梭運轉(zhuǎn),鱗次櫛比的碼頭設(shè)備自主操作,將貨物不斷接卸。不同于傳統(tǒng)印象中工人勞累、環(huán)境臟亂的干散貨碼頭,這里空無一人、作業(yè)高效潔凈。
這便是全國首個全系統(tǒng)(涵蓋智慧調(diào)度、智慧庫場、智慧設(shè)備、智慧皮帶流程)干散貨智慧碼頭,這一項目為行業(yè)提供了干散貨碼頭智慧化建設(shè)的可參考方案。
在青島港華麗變身的背后,有一群充滿豪情、敢于擔當、甘于奉獻的人:山東港口青島港前港公司“偉麗創(chuàng)新團隊”。
“拿來主義行不通,那就自己干”
“我是1997年入港,一路伴隨著公司發(fā)展而成長?!痹谛「鄢卮a頭象征著全海區(qū)首個億噸公司曾經(jīng)輝煌的雕塑前,“偉麗創(chuàng)新團隊”帶頭人、山東港口青島港前港公司安全環(huán)??萍疾扛苯?jīng)理趙偉麗充滿自豪。
大宗散貨是青島港的骨干貨種,但干散貨碼頭作業(yè)模式還是傳統(tǒng)的勞動密集型。
“集裝箱碼頭能做到的無人化、自動化,我們干散貨碼頭一樣可以辦到。”趙偉麗暗下決心,一場干散貨碼頭自動化改造的序幕正式拉開。
改造之初,“偉麗創(chuàng)新團隊”邀請了一些機電專家和設(shè)備廠商的技術(shù)員一起研究,但為30年前的老設(shè)備“做手術(shù)”難度實在太大。
“要讓它們煥發(fā)第二春,難度就像把一輛30年前的老爺車改裝到出廠時的模樣?!壁w偉麗感嘆道,難度堪比攀登“珠穆朗瑪峰”。
很快,邀請的專家和廠商技術(shù)人員逐漸變得安靜,在研發(fā)群里,或是“隱身”,或是“退群”。
“拿來主義行不通,那我們就自己干。”面對困境,趙偉麗這樣鼓勵自己的團隊。在山東港口的支持下,“偉麗創(chuàng)新團隊”也由最初的幾名核心成員逐漸壯大,成為一支擁有38名成員、平均年齡36歲、本碩學歷人員達到80%的年輕信息化創(chuàng)新團隊。
從2020年3月開啟改造序章,“偉麗創(chuàng)新團隊”自主梳理電氣線路1000多條,經(jīng)過反復論證,終于畫出了完整的控制線路圖,并自主設(shè)計安裝PLC控制程序,僅用不到兩年半的時間便攻克了600余個行業(yè)難題,在沒有成熟經(jīng)驗可借鑒的情況下完成了碼頭的升級改造。
2022年6月,干散貨智慧碼頭正式投入運行,各項效率效益指標均超過傳統(tǒng)人工干散貨碼頭,打造了干散貨自動化作業(yè)經(jīng)驗可復制、方案可推廣、機種全覆蓋、管控全方位、監(jiān)測全時段、穩(wěn)定全過程的“山港樣板”。
將職工裝心中的“土專家”
成績的背后,總免不了“辛酸”的記憶。在趙偉麗辦公桌上,放著一塊手掌大小的紅褐色石頭,來自團隊成功改造的第一條皮帶流程。
2020年9月,第一條皮帶流程進行自動化試驗,大家正沉浸在興奮與激動之中,設(shè)備運行到第5分鐘,皮帶速度突然大幅下降直至停機,第一次皮帶流程自動化試驗任務(wù)宣告失敗。
“被一盆冰水澆得‘透心涼’?!被貞洰敃r的情形,趙偉麗仍然記憶深刻。失落、失望之后,團隊選擇了繼續(xù)研究,經(jīng)過3天不眠不休的緊急故障排查和試驗驗證,失利原因終于被確定和攻克。
有人問:“非要急著改造做什么?”
趙偉麗回答:“為了讓我們的職工兄弟降低作業(yè)強度、保障安全生產(chǎn)、提升質(zhì)量效率、更加體面地勞動。”
扎根在一線,最懂得兄弟們的期盼。除了趙偉麗是個“老碼頭”,團隊成員劉福乾、王欽斌、劉尚旗來自裝船隊、庫場隊等最一線的班組,李磊、郭凱、馬學旭從事現(xiàn)場司機、調(diào)度多年,都與碼頭結(jié)下不解之緣。
先后創(chuàng)出32項創(chuàng)新成果,發(fā)明2項實用新型專利……這些從基層成長起來的“土專家”,成功破解了一項項行業(yè)難題。
“很多創(chuàng)新成果職工說好,我們就有獲得感、幸福感?!鼻案酃靖苯?jīng)理張杰說,這也是團隊多年來堅持創(chuàng)新的最大動力。
如今,“偉麗創(chuàng)新團隊”依托第六代信息技術(shù),創(chuàng)新了決策、管理、執(zhí)行三大“智慧平臺”,節(jié)省現(xiàn)場300多名人力,小港池碼頭區(qū)域創(chuàng)出了生產(chǎn)作業(yè)效率提升20%、節(jié)能20%、安全風險點降低70%、減少人員50%的創(chuàng)新成效。
走進現(xiàn)在的前港分公司,中控室內(nèi)幾位身著西服的機械司機分別坐在不同分區(qū)的電腦控制屏前;皮帶流程巡檢,“電子眼”和傳感器代替人工“望、聞、問、切”;道路上自動吸掃車往來穿梭,帶來整潔的環(huán)境;車皮中,再不見渾身煤粉的工人,自動清倉機器人承擔起這份臟苦累險;堆場里,自動噴淋系統(tǒng)、無人機盤垛讓整個作業(yè)流程充滿現(xiàn)代化的氣息……眼前這一切,便是“偉麗創(chuàng)新團隊”口中的“值”。
將“小我”融入“大我”
“干散貨碼頭智慧化改造承載著幾代港口人的夢想,能夠投身這樣的跨代工程,是一件幸運的事?!碑斨腔刍缮⒇洿a頭逐漸由設(shè)想變?yōu)楝F(xiàn)實,張杰這樣表達內(nèi)心的感受。
“偉麗創(chuàng)新團隊”平均年齡只有36歲,他們在單位是主力軍,在家中是頂梁柱,因為熱愛港口,所以舍小家為大家。
夏天的機械設(shè)備,最高氣溫達50攝氏度,“偉麗創(chuàng)新團隊”在這里做試驗,一待就是幾個中午;冬天的港口,寒風刺骨,氣溫常常在零下10攝氏度以下,凌晨四五點是檢驗設(shè)備低溫性能的最佳時間,每個人的手指凍得像胡蘿卜,但仍為采集到的數(shù)據(jù)而雀躍。
在不耽誤白天作業(yè)的情況下,屬于團隊改造的時間每天僅有幾個小時,團隊成員爬大機、架光纖、鋪電纜,這些“力氣活”,對于團隊中的唯一女性——趙偉麗來說,同樣不在話下。
團隊成員李磊為了解決無人清艙裝載機數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,穿著厚重的防護服,冒著高溫中暑的風險,連續(xù)4個月下至深達20米的船艙,改造完成國內(nèi)首臺遠程操控清艙裝載機。
薛振為了驗證火車裝車最佳流程,每天測試近100個通訊點,反復推演、修改方案,安全帽系帶的曬痕在他年輕的臉上留下了“功勛章”;馬學旭為了驗證上千個自動化卸船機技術(shù)細節(jié),每天綁上護膝,在60米高的大機上爬上爬下幾十次。
工作最難的是門機設(shè)備內(nèi)作業(yè),為了趕上進度,隊員們經(jīng)常在密不透風的門機設(shè)備內(nèi)連續(xù)待幾個小時,由于進出不便,他們經(jīng)常半天不喝一口水。大家感慨:“設(shè)備內(nèi)部的光線特別暗,要靠頭上戴的作業(yè)燈照明,最熱的時候艙內(nèi)溫度能達到40多攝氏度,工作一小會衣服都濕透了。”但隊員們都堅持了下來,沒有一句怨言。
當全系統(tǒng)干散貨智慧碼頭投入運行,看著屏幕上躍動的參數(shù)、流暢地運行畫面,大家笑著笑著就哭了。